杭州三科作為一家有著17年變頻技術研發(fā)與生產(chǎn)的變頻器廠家,對變頻技術在工業(yè)自動化中重要性,有著非常清楚的認知。在我國的工業(yè)自動化改革進程中,由于變頻技術能夠提供較高的調(diào)速精準度,簡化操作,這樣既可以提企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量也可以減少人工成本,對各種企業(yè)來說是一種提升經(jīng)濟效益的有效改造方案。
如今的對于變頻技術的應用需求,已深入到各種機電控制設備當中了。
而熱鍍鋅工藝在速度方面的要求一直較高,因為在熱鍍鋅工藝中,工件浸入、引出鋅液的速度及冷卻速度直接影響鋅層厚度及表面質(zhì)量,對于不同材質(zhì)的工件在相同的鋅液配方及鋅液溫度,要求不同的浸入、引出及冷卻速度,這種對速度的要求相對地講很嚴格。即便是每分鐘零點幾米的差別也會造成鍍層在質(zhì)量層面的較大變化。這就對升降電機的轉(zhuǎn)速控制方面有了較高的要求。
1、以往控制系統(tǒng)(現(xiàn)狀):
我們廠熱鍍鋅起重行吊車主升降電機為兩臺JZR系列繞線式轉(zhuǎn)子電機,采用凸輪控制器進行控制它的調(diào)速原理是通過凸輪控制器接點組改變與繞線式轉(zhuǎn)子串聯(lián)的電阻來實現(xiàn)變速控制,這種調(diào)速控制方式的特點是起動平穩(wěn),但它的缺點是設備復雜,控制觸頭多,故障率高,操作不便,調(diào)試范圍相對小,且調(diào)速不連續(xù)。所以這種調(diào)速控制不能滿足熱鍍鋅對速度的嚴格要求。
2、變頻調(diào)速的特點:
三相異步交流電動機的變頻調(diào)速是當代電機調(diào)速發(fā)展新趨勢。它的特點;體積小、精度高、操作簡便、可靠性高、設備多層保護,優(yōu)于以往任何調(diào)速方式。尤其是在工業(yè)生產(chǎn)中的應用有著幾個顯著特點;節(jié)能顯著,能提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。調(diào)速范圍大,且范圍連續(xù)可調(diào),調(diào)速性“硬”。
3、改造方案:
某企業(yè)計劃在熱鍍車向的行吊車上進行變頻改造,該行車為203噸的雙梁橋式行車。由兩臺JZR21—6/5KW 繞線式重電機分別驅(qū)動工件升降,升降速度由分別由凸輪控制器切換控制,操作很麻煩。現(xiàn)將這兩臺主電機轉(zhuǎn)子繞組短接,解除凸輪控制器不用,這里改用兩臺三科生產(chǎn)的SKI600LAI1驅(qū)動兩臺主電機升降。用一只LW/6—2/D組合開關切換控制個預先任意設定好的速度,用一個選擇開關來控制對一般常規(guī)運行和變頻運行的選擇。
4、安裝調(diào)試:
為防止酸霧和氧化銨對設備的侵蝕,將兩臺SKI600安裝在一個密封性較好的控制箱內(nèi)。為了便于散熱,增加空氣流動,在控制箱內(nèi)安裝兩臺軸流風扇??刂葡浒惭b在駕駛室內(nèi)便于操作的位置,并將SKI600與主電機安裝在同一側(cè)。
主電機制動;兩臺SKI600可預先任意設定8個速度,這里只用6個速度。由兩組聯(lián)動組合開關分別控制兩主電機的6個速度。
線路改造安裝后,經(jīng)試車一次成功,達到了設計改造技術要求。如:啟動,制動,各項保護,速度及調(diào)速范圍等性能良好。能滿足熱鍍鋅工藝要求。
5、變頻控制系統(tǒng)特點:
該系統(tǒng)可在5HZ-60HZ范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)整,調(diào)速范圍廣,也可預先設定好6個常用速度,調(diào)速精度高,啟動,加速,減速,制動平衡,無電流和機械沖擊,機械轉(zhuǎn)動特性“硬”,效率高,節(jié)電明顯。